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华北石化:抓安全不能怕“折腾”
来源:  : ENI经济和信息化网 2010-10-13 15:21:45
先进的DCS、EDS控制系统,将原先分散的操作室集中到中控室统一操作,确保了工艺纪律落实以及监督、生产、工艺、设备各个系统、环节协调有序。

拥有20多套炼化装置、年配套加工能力达500万吨的中国石油华北石化公司,连续16年实现了安全生产无事故。斐然成绩的背后有着怎样的奥秘?记者日前采访了华北石化公司总理刘存柱,他向记者阐释了该公司安全管理的攻略。

严格管理缘于一次事故。谈及1993年那次事故,刘存柱用刻骨铭心来形容。公司聚丙烯车间检修,一名钳工班长进入充满氮气的反应釜内作业时窒息死亡。事后调查发现,进釜作业前,这名员工没有按要求先进行氧含量检测,事故的直接责任者成了事故的直接受害者。

痛定思痛,华北石化人形成共识,生命安全掌握在自己手中,只有严格遵守各项制度,纠正习惯性违章,个人生命安全才能得到有效保障。

为了严格落实制度,公司实行了安全责任联挂考核制度,工人违章,对班组所有成员和班长联挂处罚;上级检查发现安全问题,从公司总经理、党委书记开始联挂处罚;总经理发现问题,联挂处罚从主管副总经理开始。

全方位的考核机制,加大了公司对习惯性违章、未遂事故的惩处力度。责任区发现烟头,罚款由50元增加到5000元;未遂事故比照事故考核,违章纳入全员安全风险抵押考核;对低标准、老毛病、坏习惯现象相关责任人,干部直接撤职,工人转岗培训。

华北石化令行禁止,绝不搞下不为例。2007年,该公司常压装置跑渣油,造成经济损失5万元。公司对事故直接责任人给予开除厂籍留厂察看两年处分,1名中层领导被降职,1名装置领导被撤职,10名相关人员安全风险抵押金全部沉没,联挂考核21人次,罚款近25万元。

安全不怕折腾,这是华北石化安全管理的重要理念。刘存柱认为,炼化系统危险作业多,忽视其中任何一个环节,都有可能导致事故的发生。抓安全就不能怕折腾,合理的折腾是确保本质安全的有效途径。他说。

在华北石化公司,安全消项制度就是一项合理折腾的管理制度。为了把安全消项制度贯穿于生产全过程,公司精心编制了《特殊作业安全控制手册》,对42项危险高和容易出错的操作,标注风险点和控制措施,使其更加直观,便于操作。包括装置开停工、检维修、未遂事故处理,工业动火、防火、用轻质油品擦洗作业以及铁路系统、加热炉点火、电气作业、仪表维修等,每个操作要点,都有管理、监督人员逐级验收把关,逐项签字落实后再进行下一步作业,确保危险作业步步确认,将作业风险降到最低。

公司倡导规范操作,杜绝自选动作,要求各装置严格按操作参数和工艺卡片运行。先进的DCS、EDS控制系统,将原先分散的操作室集中到中控室统一操作,确保了工艺纪律落实以及监督、生产、工艺、设备各个系统、环节协调有序。

就连外来施工队伍,安全管理也尽在掌控之中。该公司规定,没有经过安全教育,不办理《安全教育卡》,没有《安全教育卡》,不办理《临时入厂证》,没有《临时入厂证》的一律不准进厂。入厂施工队伍必须缴纳安全保证金;施工违章照片和处罚金额张榜公布在《违章公告栏》,严重违章人员严禁再次进厂作业;承包商施工前必须编制两书一表,逐级审批后,方可进入施工现场作业。公司在500万吨项目改扩建过程中,因安全违章等原因,对承包商处罚超过100万元。

华北石化公司自主开发的安全信息系统,实现了事故隐患排查信息化管理,确保隐患监督无盲区。各基层单位将发现的隐患及时录入信息系统,标明隐患内容、发现和治理时间,以及责任人、联系人、承包人等内容,并按照轻重缓急分类,限定整改期限、方案和负责人。逾期得不到治理的,不论何种理由,统一由计算机系统自动按天处罚,一路追溯到底,直至隐患消除。安全信息系统使各类隐患治理情况一目了然,加上全方位监督机制的建立,大幅度减少了安全隐患。

统计显示,2007年初至今,华北石化公司安全信息系统共排查各类隐患5862项,治理隐患5830项,隐患治理率达99.5%,隐患罚款2.3万元,为公司安全生产奠定了坚实基础。

编辑:phpcms
关键词: DCS  EDS  控制系统  设备 
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